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箱涵顶进施工技术【长大箱涵台车施工技术的探索与研究】

时间:2019-02-07 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

  摘要:武汉动车段是武汉至广州客运专线的配套工程,本项目框架箱涵长度大,单座箱涵长度达500多米,并且合同工期紧张。传统的施工方法难以在满足高质量标准的前提下保证工期目标。本项目创新性的采用移动模板台车施工箱涵,获得成功。本文对模板台车的研究开发、施工方法作了介绍,对该项技术的运用进行了总结,对类似工程具有一定的借鉴意义。
  关键词:箱涵 模板台车 技术
  
  1 概述
   模板台车常见用于隧道工程的二次衬砌施工,作为模筑混凝土的内模。涵洞施工常用木模、组合钢模满堂支架施工。
   武汉动车段是全国最大的动车段,该项目设计框架箱涵共4座,共计1576.68横延米。铁路、公路中一座涵洞通常只有十几米至几十米长,而武汉动车段最短的涵洞也有345.55米,如同短隧道。武汉动车段工程内容包含站场路基、涵洞、轨道、房屋、四电等,合同工期18个月。如此巨大的工程量,如此短的工期,科学、合理的施工组织和施工方案至关重要。施工中研制开发了移动模板台车,并将台车成功运用于箱涵的施工,提高了涵洞的实体质量,大大缩短了工期,取得了丰富的经验和显著的成果。箱涵采用台车施工的技术,国内同类工程中未见报道,具有创新性。
  2施工方案比选
   涵洞施工常用木模、组合钢模满堂支架施工,施工周期较长,需要探索快捷的施工方法。考虑到本项目涵洞长度较长,如同一座座短隧道,可以尝试将隧道施工的台车技术延伸运用到涵洞中,并进行方案比选。
  
  
   涵洞施工方案比选
  
  
  
   根据比选情况表明,在工期紧、工程量大的情况下,模板台车法的立模快捷、周转性强这些优点更具有吸引力。构件虽然重,一次拼装就可以循环使用,可以采用吊车安装。台车全部采用钢构件,费用相对较高,在保质量、保工期的大前提下,费用略高也是可以接受的。经过项目部专题会议研究决定,采用移动模板台车法施工箱涵。利用施工准备期和征地拆迁未完成的时机,研发、加工模板台车。
  3 移动模板台车的研制
   3.1 台车的功能要求
   为了施工方便,研制的台车需要满足以下要求:刚度满足抗变形要求;移动方便;脱模和支模简便;模板表面平整;2.5m和3m孔径的通用可能等。
   3.2 模板台车的设计
   3.2.1 模板台车的设计思路
   根据台车的使用要求,台车设计需解决的问题及思路如下:
   (1)如何满足刚度要求?
   思路:采用工字钢、槽钢等型钢构成台车骨架,钢板做面板,槽钢做内外模的加径肋,满足刚度要求。
   (2)怎样实现移动方便?
   思路:台车的整体移动,可设计有轨走行系统,电力驱动。
   (3)如何实现脱模、支模?
   思路:可以设置千斤顶,通过千斤顶的伸缩实现支模、脱模。
   (4)如何保证内外模板平整度?
   思路:内、外模尽可能采用大块钢模板拼装,尽量避免采用小块模板,处理好接缝,满足平整度要求。
   (5)如果不同孔径涵洞需要共用台车,如何实现通用?
   思路:2.5m和3m孔径的通用问题,可在顶部中间设置宽度0.5m的调节模板,加装调节模板施工较大孔径涵洞。
   3.2.2 模板台车的定型
   经充分考虑各项要求,同时尽可能降低台车费用,定型的模板台车如下:台车由模板、内支撑架、走行系统组成。内支撑架通过液压千斤顶和丝杆千斤顶与模板连接,通过千斤顶的伸缩调节实现模板的内收和外伸。走行系统由车轮和电动系统组成,在24Kg/m小轨道上行走,实现台车的灵活移动。
   模板台车全长12.5m,一个施工循环可以施工3节涵身(4m/节)。每隔1.5m设置一道内支撑,主骨架大梁采用H30型钢;内、外模板面板采用6mm钢板加工,模块化加工成便于组合的定型钢模板,单块面积原则上不小于4平方米,现场组装,采用14号槽钢做竖向加径肋。构件间的连接多采用栓接。在模板顶部和底端加径肋处设置钢拉杆,采用Φ28mm圆钢加工成拉杆,进行内、外模的整体固定。
  
  
  
   投入使用的模板台车
  4 主要施工方法和要点
   4.1 主要施工方法
   采用模板台车施工箱涵,主要按以下步骤和程序进行:
   第一步:涵洞基坑开挖和垫层施工,模筑底板钢筋混凝土,混凝土浇至边墙底部倒角以上30~50cm。混凝土浇筑前,按1m间距布设Φ50mmPVC管作为拉杆预留孔,预留孔位于倒角以上10cm,用于固定外模。
   第二步:在底板上原位拼装台车及走行轨,拼装、调整内模至设计位置。
   第三步:绑扎顶板钢筋。
   第四步:拼装外模板,对称分节吊装外模板,通过顶部和底部的钢拉杆加固内、外模。
   第五步:边墙和顶板混凝土浇筑、养护。
   第六步:混凝土养护至拆模强度后,松开拉杆,拆除外模,调节台车千斤顶丝杆使内模内收,使内模脱模。
   第七步:启动台车驱动系统,沿走行轨道前行至下一施工段。调节台车千斤顶丝杆使内模外伸,使内模就位。
   第八步:钢筋绑扎完成后,吊车分节吊装外模。
   第九步:边墙和顶板混凝土浇筑、养护。
   此后,第六~九步循环,逐段完成涵洞施工。
   4.2 施工要点
   (1)台车骨架及内模拼装
   台车构件运到现场后,在先成型的涵洞底板上进行台车拼装。模板台车拼装时先内侧后外侧,先骨架后面板自下而上进行。
   框架涵底板砼浇注完成后,在底板上精确放出模板位置,安装台车的走行轨道并加以固定,安装台车车轮及底部大梁,再安装台车支撑骨架和调节杆,最后安装台车面板。采用吊车起吊,安装过程中,模板接缝处用双面海绵胶条相连接,顶紧挤压海绵胶带,以便控制接缝的宽度,防止混凝土浇筑过程中出现漏浆现象。
   (2)外模拼装
   外模采用组合钢模板拼装,背部设加径肋,采用14号槽钢。外模在现场拼装,分3个节段(4m,4m,4.5m)拼装成型。在内模台车拼装合格,涵体钢筋骨架绑扎验收完成后,进行外模分节吊装,采用汽车吊进行对称安装。外模底端采用钢拉杆与台车内模进行固定,两侧外模顶部采用拉杆对拉加固。模板接缝处用双面海绵胶条相连接,顶紧挤压海绵胶带,以便控制接缝的宽度。合模前必须将模板内杂物清理干净,涂刷优质的脱模剂,确保涵身的外观质量。
   (3)模板台车的拆模和移动
   在满足混凝土强度的条件下,遵循先外模后内模的拆除顺序。对于不承重的外模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,可采用汽车吊配合人工拆模;当涵体混凝土达到设计强度70%时,可以调节模板台车千斤顶丝杆,使台车模板整体脱离混凝土面2~3cm。沿着走行轨整体推移至下一个施工段。
  5 关键技术及创新点
   台车施工涵洞具有创新性。台车一般在隧道施工中常用。武汉动车段采用模板台车施工铁路涵洞,国内同类工程施工中未见报道,属于创新。
   自带走行机构,移动方便。台车安装有车轮和电动系统,在轨道上行走自如,移动起来很方便,机械化程度高。
   具有通用性,不同孔径箱涵通用。在台车顶部设置0.5m宽调节模板,通过加装(或拆除)该调节模板,可轻松实现涵洞的模板台车通用(例如2.5m和3m孔径)。
   模块化设计,构件主要采用栓接,便于安装和拆解,方便周转到其它工程项目中使用。
  
  6 研究结论
   与传统的木模、组合钢模满堂支架法相比,长大箱涵采用移动模板台车施工具有较大的优势。经研究和实践表明,移动模板台车施工箱涵具有以下特点:
   (1)采用模板台车能提高箱涵尺寸精度和外观
   台车采用型钢和钢板加工而成,刚度大,变形小,整体性好,不易跑模。面板采用4平方米钢模拼装而成,接缝少,减少漏浆和接缝外观缺陷。提高了箱涵的尺寸精度,外观质量也大大提高。
   (2)采用模板台车能提高混凝土耐久性
   模板台车整体性好,稳定性强。通过计算,仅在外模的顶部和底部设置少量拉杆,内外模无需钻孔布置拉筋,避免在涵洞边墙上留下大量的拉筋孔,提高混凝土的耐久性(若边墙设置大量拉筋孔,易造成孔洞周边钢筋锈蚀,孔洞易造成渗漏水)。同时,也减少了孔洞漏浆,提高了涵洞的外观质量,也节省了大量的拉筋。
   (3)模板台车移动方便,机械化程度相对较高,劳动强度小
   模板台车在第一个施工段拼装合格到位,模板接缝打磨平整。在后续使用时,台车采用电动沿走行轨道开行至下一施工节段,外模整体吊装前移。机械化程度高,劳动强度小,同时还节省劳动力。
   (4)模板台车脱模方便
   完成一个施工节段后,需要模板台车进入下一个施工节段时,只需将支撑丝杆按一定顺序微调内收,就可以使模板脱离已浇注混凝土面,而不必将模板逐一拆解。
   (5)模板台车移动就位快捷,大幅提升立模速度,加快了施工进度
   模板台车采用电动走行系统,快捷移动至下一施工节段,只需与上一节段涵身砼接头处顶紧密贴,通过对支撑丝杆进行调节,就能使模板精确就位。传统木模和组合钢模需要搭设满堂支架,逐块拼装模板,逐块标高调整,逐块支撑固定,需要花费较多劳力和工期。采用模板台车较好地克服了这些缺陷,大幅度缩短了立模的时间,节省了劳动力,加快了施工进度。
   现场实践情况表明,从台车脱模到移动至下一节段定位、外模安装完成,耗时不超过12小时,较木模、组合钢模施工缩短立模时间2~3天。对于模板台车周转,台车通常3~4天可以完成一个施工段,而组合钢模、木模则需要6~8天时间。按此计算,DCDK2+050涵洞缩短工期5个月。
   (5)周转使用性好
   模板台车采用型钢和钢板加工而成,刚度大,抗变形能力强,不仅在同一座箱涵中可以循环使用,还可以在同一项目的不同箱涵中周转使用,并且还可以在本工程项目完工后转运至其它工程项目周转使用。
   (6)经济性
   以DCDK2+050涵洞为例,涵长517.84横延米,若采用木模施工,模板及支架费用需要23万元;采用台车施工,台车费用30万元,费用略微高一点,考虑到台车的残值,基本相当。若采用台车周转施工2座这样的涵洞,模板费用可节省16万元。周转次数越多,经济性越明显。
  7 推广运用前景
   武汉动车段距武汉站2.5km,全长2.83Km,最宽处为520m,占地2130亩,是全国最大的动车段。该项目设计框架箱涵共4座,共计1576.68横延米。最短涵洞345.55横延米,最长涵洞517.84横延米,孔径2.5m和3m两种。涵洞全部采用移动模板台车施工,缩短了工期5个月,实现了工期目标;提高了涵洞的外观和实体质量,得到质量监督管理部门的充分肯定。武汉动车段工程被湖北省建设工程质量安全协会评为2011年“楚天杯”优质工程,下一步申报国家优质工程奖。本技术成果取得了良好的社会、经济效益,具有较高的推广价值。
   动车段(所)箱涵、水利工程涵洞(隧洞)、铁路车站箱涵、对混凝土外观、尺寸、耐久性要求较高的客运专线箱涵,采用移动模板台车施工,具有明显的优势,很值得推广。
  
  8结束语
   武汉动车段是武广高铁重要配套工程,与武广高铁同步建设。铁道部要求武广客专2009年投入正式运营。同属配套工程的广州动车段在2009年不具备投产的可能,如果动车段不投产,武广高铁每天运营的大量动车组就没有维护、保养和检修的场所,无法保证其安全、正点、高效运营。武汉动车段参建单位不负众望,克服困难,创造条件,按期建成并投产,为武广高铁运营创造了前提条件,为武广高铁的安全运营提供了可靠保障。涵洞采用移动模板台车施工,这一技术的探索和成功运用,对于武汉动车段的建设功不可没。
  
   参考文献:
   [1]TZ 213-2005《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》
   [2]TB 10203-2002《铁路桥涵施工规范》
   [3]铁建设【2005】157号《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》
   [4]铁建设【2005】160号《客运专线铁路桥涵工程施工质量验收暂行标准》
   [5]刘君强 《钢结构设计规范与钢结构设计计算、安装技术实用手册》.安徽文化音像出版社. 2003年11月
  
  注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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