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降低电力调度操作票执行延迟率 4g网如何设置降低延迟

时间:2019-03-22 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

在实际工作中,电网设备操作环节中如果调度操作票正令不能及时执行 ,将会导致后续检修工作时间推迟,一定程度上给检修人员带来心理情绪。同时,倒闸操作人员为了尽快停复电 ,可能存在“赶操作 ”,加大了倒阐操作安全风险。

为此 ,对实际工作中存在的调度操作票延迟执行情况进行了随机抽查,2 0 1 3 年 有 3 5 % 的 调度操作票 延 迟1 5 min以上执行,并且有 1 / 5 的调度操作票延迟 1 h以上执行 。显然 ,调度操 作票延迟执行情况比较严重 。

课题确定后 ,小组对目前调度操作票执行的延迟情 况进行了一系列调查 ,调査结果表明 ,造成调度操作票执行的延迟率偏高的主要症结是 :调度操作票的执行时间把控不严格。

课题目标 根据现状调查,结合调控中心的管理要求 ,小组确定了目 标值 :调度操作票延迟 1 5 min 以上执行的延迟率由3 5 % 降为 1 5 % 。

原因分析与要因确认 QC小组针对调度操作票执行时间把控不严格这一主要症结,联 合变电 、检修等专业人员 ,反复进行讨论 、研究,找出为什么调度操作票执行时间把控不严格的7条末端因素 ,并进行了确认 。

确认一 :在调度操作票中执行时间无足轻重。调查结果显示:预计执行时间作为调度操作票的一项 重要内容 ,始终体现在调度操 作票中 ,并提前预发给操作人员,操作人员按照预计执行时间进行操作 ,其重要性不言而喻 。因此,在调度操作票中执行时间一直被认为是重要的,执行时间的重要性没有造成执行时间把控不严格。结论:非要因。

确认二 :对调度操作票的执行时间缺乏有效地管理手段。

目前调度操作票执行时间的管理手段有限 ,起不到管理效果。

几乎所有的调度操作票执行时间都处于简单的管理下,因此,缺乏有效地管理手段对调度操作票执行时间的把控,造成重要影响。结论:要因。

确认三 :员工工作素质差。各部门员工工作经验和能力均能胜任岗位工作,不存在因工作素质差而造成调度操作票的执行时 间把控不严。结论:非要因。

确认四 :操作人员不足 。在正常操作任务下 ,操作人员是充足的,不影响调度操作票执行时间的把控 。结论:非要因。 确认五:安排调度操作票执行时间的流程不畅。停电检修申请 在OMS系统中流转,检修专责确定检修工作的开始时间和结束时间,提交到方式组,方式专责根据检修申请和电网运行情况批复 申 请并安排预计执行时间,调度员根据方式安排的执行时间拟写调度操作 票并预发给变电操作队,该流程一直顺畅,对调度操作票执行时间的把控没有造成影响。结论:非要因。

 确认六:不能合理评估停电检修全过程的时间。在 2 0 1 3 年申报的检修工作时长误差率普遍较髙,有 6 0 % 以上申报的检修 工作用时误差在1h以上 ;

方式安排操作时间也比较粗 糙,没有比较可靠地依据。因此,在检修时长、操作时长都不准确情况下,执行时间的合理性得不到保障,对执行时间的把控造成重要影响。结论:要因。 确认七:操作人员未参与执行时间的确定。调度操作票执行时 间经过检修专责申请检修单、方式专责批复申请单、调度员拟写调度操作票后最终确定下来,而到达操作人员手中时已经是以预发调令的形式。除极其特殊情况下(如检修人员提出改期),不管执行时间是否合理,操作人员都要按照预发的执行时间操作。调度操作票的执行者却未参与执行时间的确定,很可能造成执行时间安排不合理,因此,操作人员未参与执行时间的确定对执行时间 的把控造成 重要影 响。结论:要 因。  5 制定对策 通过以上的要因确认,得到3条要因。对于要因“ 操作人员未参与执行时间的确定”,涉及的是变电部门的改进,已超出QC小组的能力范围,在此小组不对该条要因制定对策措施。因此,针对剩下的2条要因,QC小组成员认真讨论,按照“ 5W1H ”原则制订对策表,如表1所示。 6 对策实施 实施对策一,构建一套有效的调度操作票执行时间管理体系          改变调度操作票执行时间的管理模式,并记录不能按时执行调度操作票的原因。小组成员经过讨论后,达成共识:调度员改变 “ 坐等下令 ”的管理模式,变被动为主动,在预计执行时间前 3 0min电话询问操作是否能按时执行 ,如不能按时执行则要求记录原因。

灵活安排调度操作票的执行时间。一项大型的检修任务往往涉 及复杂的负荷转移操作,操作时间相对较长。因此要求能灵活安排倒 闸 操作时 间段:对于须要较早时间点停电检修并伴有大量负荷转移的 检修 任务,则 安排前一天晚上之前将负荷转移,以减轻第二天早上的操作负担,调度员在拟写调度操作票时,对只涉及到监控能远程遥控 ,操作队不必到现场的操作,则调令直接下到监控,以减少操作队几个变电站往返操作。

建立调度操作票执行时间的考核指标,对延迟 1 5 min 以上执行的视为延迟执行,并记录延迟原因。在 2 0 1 4 年 5 月 赚 中 心安全会议上,QC小组就调度操作票执行时间的考核指标提 出 建议:对调度操作票执行时间延迟15min以上的视为延迟执行,须追究延迟原因。这一建议在会上经过讨论后得到 同意。

每周 、每月统计调度操作票执行时间情况,并在公司周报 、月报上反馈。调度班班长每周 、每月统计调度操作票执行时间情况,并将情况表上报至中心领导,由中心领导在公司周报 、月报或安全分析会议上反馈。对于因调度员工作失误造成未按时执 行调度操作票的则由调度班长直接反馈给调度员进行教育。

实施对策二,建立停电检修全过程的时间节点评估手段。

在OMS平台上开发时间统计模块,统计出每项设备停 电 检修全过程的时间节点。2 0 13 年1 2月,QC小组开始着手在0MS平台上开发时间统计模块,对OMS系统内记录的停电检修复役全过程的时间进行统计,得出调度操作票执行的延迟率 、倒闸操作用 时以及检修人员的检修用时。2014年4月,OMS平台上的时间统计模块通过测试,运行至今,统计出来的数据方便快捷 、准确可靠。 从设备类型 、检修内容等方面评估出合理的设备操作用时和检修 用时。从开发的时间统计模块出 发,QC小组进一步采取措施:在OMS内的海量时间数据中评估出合理的设备操作用时和检修 用时,并制订《黄山供电公司倒闸操作标准用时参考(试行 ) 》 《 黄山供电公司检修标准用时参考(试 行)》(两个标准均需要进一步完善)。   7 效果检查 QC小组成员对2 0 14年8— 12月调度操作票延迟 15min以上执行的操作票情况进行统计,结果显示:2014年8—12月调度操作票延迟 15min以上执行的平均延迟率为12 .23%,最高延迟率为13 .85%,最低延迟率为7 .69%,均低于设定的目标值,目标超额完成。

8 巩固措施 将本次QC活动的经验和资料总结,并定期对活动效果进行检 验。将调度操作票执行时间管理体系标准化,并纳入《黄山 电 力 系 统调度规程》,进行日常化管理:  制订《黄山供电公司倒闸操作标准用时参考(试行)》《黄山供电公司检修标准用时参考(试行)》,并不断完善。 9 总结和打算 本次QC活动,QC小组成功降低了调度操作票执行的延迟率,小组成员发挥团队合作精神,各方面能力都得到提升。 虽然本次QC活动取得了很好的效果,但本课题中关键问题:建立停电检修全过程的时间节点评估手段是一大难点,需要进 一步研究完善,因此QC小组打算下一步在这个问题上进行深层次研究。

     

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