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[大体积混凝土浇筑工艺分析] 大体积混凝土浇筑方法

时间:2019-02-06 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

   上海某商业中心座落在上海火车站南广场,邻靠天目西路,建筑总面积为14.5万m2,其中南楼高度142.43m(相对地面±0.00,下同),结构形式为框筒,地下2层,地上为37层,北楼形式近似南楼(略),其中地下主要用于设备、停车场、水处理;裙房5层为大型商场,5层为大型商场,5层以上标准层是商住楼。该南北两主楼基础为钢筋混凝土板基础,厚度为3m,底板平面尺寸50*50m,基底标高-13.00米,承台坐落在承载桩上,其混凝土标号为C40,每个承台基础底板混凝土量达8000m3。
   该楼的基础底板混凝土在四月份浇筑完毕,经检查验收,并未发现裂缝,混凝土强度超过设计标准,工程质量优良。
   1 施工准备
   施工前期,现场除了做好必要的材料准备,机具设备以外,我们更充分地做好技术准备,重点拟好施工方案的选择和编制,经反复研究,拟定三个底板施工方案:(1)分层浇筑;(2)分段浇筑;(3)一次连续浇筑不留任何施工缝后浇带。我们为了避免施工中的盲目性,除通过理论计算外,查证了大量现有技术挡案,对工程方法进行可行性比较,最后决定采用分层分段浇筑的方法。
   上海地层属软土地基,流砂现象严重,一次性浇筑能保证结构的整体性,对基础防渗抗渗起着良好的较果。
   2 技术问题
   为保证每塔楼下混凝土底板8000m3的混凝土一次浇成功,除混凝土震捣密实外必须解决关键两大问题:一、混凝土内部层与层之间结合良好不出现冷缝,这需要在商品混凝土供应和浇捣中进行控制;二是必须降低大体积混凝土内部的水化热,防止由于内外温差过大及混凝土收缩造成底板结构开裂,这主要依靠混凝土配合比和保温来控制。
   3 混凝土配料
   3.1 选用水化热低的矿渣水泥525#设计C40混凝土,水泥用量为430kg/m3;
   3.2 先用中砂,含泥量少于2%;选用石子粒径为5~40mm,含泥量少于1%;
   3.3 掺加粉煤灰70kg/m3,减少一定水泥用量;
   3.4 掺加上海某建材公司生产的外加剂,其减水率为12%,使节混凝土初凝时间控制在8h;
   3.5 坍落度控制在12±2cm。
   4 混凝土的浇捣
   4.1 为保证混凝土正常供应,该底板浇注组织五家商品混凝土供应厂家,统一调配供货,并在施工前对各厂搅拌站检查,使用同一材料及配合比。
   4.2 布置5台混凝土泵车,其中三台得用输送管道自南、北、东三个方向同时浇捣,逐步向西南角收口闭合。采用分层分段之方法,薄层灌注,自然流淌,连续浇筑到顶的方法,分层厚度50cm,自然流淌坡度约为1:6。
   4.3 由于大体积混凝土浇筑时,泌水较多,在基坑端处留设集水坑,采用8台小型吸水泵,将水吸入集水坑内,再由高压泵将水扬出基础。
   4.4 混凝土表面处理,基本上在2~3h左右进行,初步按标高用刮尺刮平,在初凝前用铁滚筒碾压数遍,用木蟹打磨,待混凝土收水后,二次木蟹拉平,以闭合收水裂逢,然后覆盖塑料薄膜和草包。
   4.5 加强技术监测,认真检查混凝土外观,坍落度按每泵车间隔1.5~2.0h取一咨样进行检测,混凝土试块每200m3取一组,并取一定数量的同条件养护试块。
   5 大体积混凝土浇捣成功的关键便是温度控制,防止出现有害的结构裂缝,除降低内部水化热从而达到降低内部温度外,还要在混凝土表面蓄热保温,保证混凝土温差控制在250C以内。其内容如下:
   5.1 温度和抗裂计算(简化公式)
   Tmax=T0+Q/10+F/50 本案例Tmax=25+430/10+70/50=69.40C
   式中:T0――混凝土浇注环境温度,取10天平均气温250C
   Q―每m3混凝土水泥用量(kg/m3)
   F―每m3混凝土粉煤灰用量
   为保证外温度应控制在250C,控制在规范内的水平,其混凝土浇筑后3~7天达到升温的最高值,其应力通过计算满足σmax

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