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横流泵蠕动泵_关于减少烟厂加料蠕动泵泵管消耗的探究

时间:2019-01-29 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

  中图分类号:TS438文献标识码:A文章编号:1003-2738(2012)01-0000-02      摘要:本文通过对烟厂加料蠕动泵系统进行分析阐述,通过改进加料管路系统,减小管路压力损耗的方法,有效的减少了蠕动泵软管消耗,大大降低了生产成本费用。文章还给出了关于蠕动泵加料系统增加泵管寿命的一些经验与意见,对蠕动泵加料系统管路的改造设计提出了相关建议。
  关键词:Masterflex蠕动泵;Tygon LFL泵管;伯努利方程;当量长度
  
  
  一、前言
  保定烟厂蠕动泵加料系统,采用美国Masterflex蠕动泵与Tygon LFL长寿命泵管,具有高流速条件可承受高压及更换维护方便等优点。但根据生产工艺需要,随着工艺参数的调整,加料负荷的增大,生产中经常出现爆管问题,软管消耗急剧增加。
  二、问题的提出
  1.2010年工艺指标调整前。
  白沙物料流量4000 kg/h,瞬时加料量252 kg/h,泵管消耗如下:
  2009年11月份叶片加料更换软管次数统计表
   日期 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 15 16 17
  白沙批次 5 6 5 4 6 5 6 5 6 5 6 5 6
  更换软管(根)数 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
  
  2.工艺参数调整后。
  白沙物料流量4300 kg/h,瞬时加料量272 kg/h,泵管消耗如下:
  2010年3月份叶片加料更换软管次数统计
  日期 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  白沙批次 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2
  更换软管(根)数 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
  3.工艺参数调整前后对比。
  工艺调整前平均0.20根/批次( 96元/批次),工艺调整后平均0.48根/批次(231元/批次)泵管消耗费用由以前的96元/批次提升到231元/批次,需要解决。
  三、原因分析
  (一)车间蠕动泵使用情况分析。
  叶片加料使用的是I/P®77600-62 泵,Tygon LFL 06429-89泵管,该泵管设计能力150-400 kg/h流量,是该系列最大泵管。相比较,车间梗加香加料采用的是L/S®系列泵,叶丝加香采用的是I/P®系列泵,均工作稳定,未发现问题。但叶片加料处白沙流量从252 kg/h提升到 272 kg/h后,软管损耗明显增多,说明负荷达到了泵管的一定限度。
  (二)泵管寿命决定因素。
  泵管寿命取决于泵速、泵压、泵管材质、化学相容性以及所传送的液体(介质)的磨蚀性。研磨性介质确实对软管内壁有磨损,使已知的软管壁厚变薄,从而因压缩不严产生内泄或倒流及流量下降;内泄进一步增大了内壁的磨损速度;但高质量的软管泵都应具备软管压缩的调节装置,在泵的使用过程中需不断地调整以阻止内泄和流量下降。
  (三)叶片加料蠕动泵工作情况分析。
  1.加料工艺调整,其料组配方没有改变,料液温度55℃ 没有变化。
  推论1:料液化学特征没有变化。
  推论2:料液物理特性没有变化。(密度ρ=1182kg/m^3)
  2.叶片加料负荷增加带来了泵速的变化。
  252 kg/h 泵速约99rpm ( 脉冲3300 )
  272 kg/h 泵速约168rpm( 脉冲5600 )
  推论1:泵速增加,单位时间内软管压缩与摩擦次数增多。
  推论2:泵速非规律性增加,说明出现了内泄,加大管路内部磨损。
  3.叶片加料负荷变化引起了管径变化,说明泵压急剧增大。
  252 kg/h泵管膨胀外径25mm
  272 kg/h泵管膨胀外径32mm
  推论1:软管膨胀明显,泵压被动增加,表面摩擦压力增加。
  推论2:软管膨胀后,使泵不能很好压服泵管,出现内泄。
  四、提出并确定方案
   有效减小软管负荷可以有效延长软管寿命,但工艺决定了料液的流量不能改变,料液的温度与成分不能改变,综合考虑确定可选方案:通过加料管路改进,降低泵管负荷。根据伯努利方程,研究工艺变化变化前后,从泵管出口到加料出口段的流体状态变化。因无外力做功方程可写成:
  p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C
  或:p1+ρgz1+(1/2)*ρv1^2= p2+ρgz2+(1/2)*ρv2^2+ hf
  推出:p1 = p2+ρg(z2-z1)+(1/2)*ρ(v2^2- v1^2)+ hf
  1.管路分析。
  工艺改变前后,加料系统管路没有变(即ρg(z2-z1)没变);出料混合室压力没有变(即p2没变);经计算(1/2)*ρ(v2^2- v1^2)变化小于100pa;主要考虑管损变化。利用伯努利方程计算压力损失:Hf=∑λ(l/d)( v^2/2)管路 、 弯头 、 碟阀 、 止回阀等对水流都有阻力,产生水头损失.,现场根据管径可将管路分成三段计算,如下:
  主管段1(管路内径d=18-2*2=14mm)
  名称 当量长度 数量 总当量长度
  突然扩大 0.4m/个 1 0.4m
  突然缩小 0.3m/个 1 0.3
  标准弯头 0.45m/个 10 4.5m
  止回阀 1.2m/个 2 2.4m
  管路长度 ------- 9 6.0m
  流量计 5.0m/个 1 5.0m
   主管段2( 管路内径d=16-2*2=12mm)
  名称 当量长度 数量 总当量长度
  管路长度(12mm) ------- 3 3.0m
  管段3(管路内径d=14-2*2=10mm)
  名称 当量长度 数量 总当量长度
  管路长度(12mm) ------- 0.2 0.2m
  2.工艺改变前后管路压力损失比较。
  带入数据计算:15078-11349=3729 Pa ,工艺改变前后管路压力损失明显增大。
  解决方法,主要考虑根据公式:p=∑λ(l/d)( v^2/2) ρ,通过降低管路当量长度,改变适当改变管路,减少管路压损,改进过程可控,出现问题可以及时回复,可行性较强,确定选定方案。
  五、方案实施
  现场考察决定首先将管段3,管段2,改为与管段1相同的管径;取消小弯头处的变径,来进行第一步改造,改造根据实际效果确定下一步。
  名称 当量长度 数量 总当量长度
  标准弯头 0.45m/个 9 4.05m
  止回阀 1.2m /个 2 2.4m
  管路长度 ------- 9.55 9.55m
  流量计 5.0 m/个 1 5.0m
  1.改进后当量长度计算。
  ∑l=(0.4+0.3+4.5+2.4+9.55+5)=21m
  2.改进后理论管损计算。
  p1=0.070×21/0.014×1182×0.42^2/2=10946pa
  3.改进后理论压损降到工艺改进前水平。
  P工艺改变前=11349 Pa P改进后=10946pa
  P改造后<P工艺改变前
  六、效果验证
  2010年8月12日,进行管路改进,去掉了弯头处;适当截断了泵管长度;改变了管段2直径。
  1.改进后管路消耗。
  改进后泵管膨胀变形变小,泵速降到102rpm( 脉冲3400 )。2010年11月份叶片加料更换软管次数统计,经计算软管消耗平均0.196根/批次,软管由改造前消耗0.48根/批次,减少到改造后0.2根/批次。
  2.直接经济效益。
  生产白沙每批次(500万支)平均节约费用:231-70.6=160.4元,根据本厂生产情况,每年可节省30多万元。
  七、结语
  通过减少软管出口到料嘴管路压力损失的办法,成功解决了问题。一些烟厂也因为技术改造或工艺参数改变,出现因加料负荷改变出现加料问题。对此建议如下:改造过程中要充分考虑加料能力,加料系统尽可能贴近加料机,管径要合理,这样可有效减小管路压力损失;当出现问题时,除了考虑减少管路损耗外,可以利用伯努利方程,考虑ρg(z2-z1),即适当减小加料所需扬程。在蠕动泵日常保养维护中,建议经常清洗管路,这样有利于减小管阻;建议在泵管表面涂抹凡士林,这样有利于减小摩擦,能降低表面温度,延长泵管寿命。
  
  参考文献:
  [1]《化工原理》?姚玉英?天津大学出版社。
  

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