清理案件工作措施和原因分析【煅烧炉炉体振动原因分析与消除措施】

时间:2019-02-06 来源:东星资源网 本文已影响 手机版

   摘要:本文主要论述了煅烧炉炉体振动的原因,以及如何消除煅烧炉运行过程中炉体振动的方法,达到连续稳定生产,节约维修费用。   一、存在的问题   2007年以前我公司在用煅烧炉,运转过程中炉体振动相当严重。
  其中1#、2#、3#煅烧炉2006年初大修后投入运行初期,炉体运行平稳,但运行约半年后,炉体运行开始振动,炉尾进汽轴开始摆动,严重时1#、2#、3#煅烧炉炉尾进汽轴摆动超过15mm左右,严重造成进汽管线三通角焊缝处经常断裂漏气,进汽轴填料压不住。离煅烧炉工房50M处办公楼都感到地在震动,玻璃窗在晃动,更不要说在其周围的其它设备,振动造成煅烧炉基础与地面之间裂开100mm缝隙,炉尾托轮底座断裂,炉头出碱密封封不住,漏碱相当严重,工矿环境很差,检修工天天加班加点检修,同时也给生产连续稳定造成了很大影响。
  二、煅烧炉炉体振动原因分析
  1.托轮和滚圈磨损严重
  由于干磨损,托轮和滚圈出现不同程度坑槽,高低不平,撕裂等现象,4个托轮的外径尺寸磨损程度不能保持一致。根据化工部《设备维护检修规程》中规定,当两个托轮直径不同时,要根据拖轮直径的大小,经计算合理调整托轮轴承座的位置,同时在托轮轴承座下加合适的垫铁,保持两托轮中心与炉体中心连线之夹角56o不变,这种做法从理论上讲是正确可行的,但是实际操作很难做到。因此在安装时托轮轴承座位置出现偏差是难免的,也就是说无法保证两托轮中心与炉体中心线连线之夹角56o不变,而多层垫铁必然造成托轮底座不牢,容易产生松动,造成煅烧炉炉体振动,从而造成炉体中性线产生径向偏移,使煅烧炉运行过程中,炉体中心产生径向摆动。
  2.滚圈变形
  由于滚圈是靠炉体上的座圈,通过锥圈紧固固定。而炉体上的座圈均存在着不同程度的变形。而存在不同圆度,且无法更换和处理。造成锥圈与滚圈之间的尺寸差异。因此我们以前采用的办法是:加2mm厚的平垫板有的甚至加两块平垫板,也就是4mm厚,调整锥圈与滚圈之间的尺寸差异,因为平垫板是在滚圈与锥圈之间,没有任何固定。因此容易产生松动,造成锥圈固定不牢固、松动,使滚圈移位,且容易使滚圈变形,造成滚圈和炉体不同心,而引起煅烧炉炉体振动。
  3.大小齿轮啮合不好
  公司在用煅烧炉大齿圈为两瓣组合式结构,我们在以前大修时,大齿圈条件都存在着不同程度的变形,而大齿圈对口处存在2cm左右的间隙,使大齿圈与主动小齿轮啮合不好,在对口处啮合冲击碰撞产生振动。
  三、消除煅烧炉炉体振动的办法
  1.为了解决滚圈与托轮的磨损问题,我们在现场专门制作了润滑装置,利用设备换下来的废机油进行润滑,克服了干磨损时出现的缺陷,经使用基本上能保证较好的粗糙度。
  2.托轮磨损外径大小不一,安装产生弊端问题,我们解决了磨损问题后,在大检修或短停时,进一步利用机修的立车,卸下4个托轮,车削到统一尺寸,然后将托轮安装上继续使用,注《按设备维护检修规程》中规定,托轮尺寸不小于960mm可以安全使用,这样可以多次重复车削使用。
  3.滚圈安装时,测量出滚圈和座圈之间的具体尺寸,根据锥圈的斜度,制作工装,对每块锥圈加工成不同厚度,严禁加平垫板调整锥圈厚度的做法,严格按化工部《设备维护检修规程》中规定,安装锥圈。
  4.大齿圈必须严格把好质量关,要求制造单位制造大齿圈后因对应力条件有足够的失效处理,避免加工变形,大齿圈对口处必须严密结合,不容许大齿圈对口处存在间隙,消除大齿圈对口处与主传动小齿轮存在啮合冲击碰撞。
  四、使用效果
  自从2006年以来,3台煅烧炉逐步经过大修后,严格按以上所述处理,使煅烧炉运行过程中,炉体中心不产生径向摆动,托轮滚圈基本不磨损,大大提高了煅烧运转的稳定性,同时节省了维修成本。炉尾进汽轴摆动控制在1mm左右,完全符合化工部《设备维护检修规程》中规定要求,经使用验证解决了困扰我公司多年的煅烧炉运转过程中振动问题,同时也解决了煅烧炉炉头密封漏碱问题,改善了煅烧车间工作环境,大大提高了煅烧炉运转的稳定性和运行周期,从而提高了煅烧炉的出力率,为公司纯碱生产的平稳运行奠定了基础。

标签:煅烧 振动 消除 措施